600吨/天高浓度化工废水处理技术方案
本文将深度解析一套处理规模达600吨/天,以铁碳微电解为核心预处理单元,结合IC厌氧与A/O生化处理的综合性技术方案。该方案旨在为同类废水处理提供一条技术先进、经济可行且运行稳定的破局之路。
1.废水来源与特性
本项目针对某大型化工企业生产四氢呋喃(THF)、1,4-丁二醇(BDO)过程中产生的综合废水。该类废水是典型的“三高”废水:
高浓度:原水COD高达30,000 mg/L,BOD5约9,000 mg/L。
高毒性/难降解:含有杂环类、长链大分子等难生化降解有机物,且可能含有对微生物具有抑制性的中间产物,原水B/C比仅0.3左右。
高氮含量:氨氮浓度约150 mg/L,总氮约200 mg/L。
2. 设计目标与难点
设计规模:600 m?/d。
出水标准:严格执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,并强化脱氮,确保COD≤300mg/L,TN≤70mg/L,NH3-N≤45mg/L。
核心难点:如何有效破解难降解有机物,提高可生化性,并构建一个能同时应对高负荷与毒性冲击的稳定生化系统。
经过多方案技术经济比选,最终确定了 “物化预处理—资源化厌氧—深度脱氮好氧” 的三段式核心工艺路线。
最终工艺流程图:
高浓度化工废水 → 格栅 → 调节池 → 铁碳微电解反应器 → 芬顿氧化池 → 中和沉淀池 →水解酸化池(填料) → IC厌氧反应器 → 缺氧池 → 好氧池 → 二沉池 → 达标排放 → ↑ ↑ ↑ ↓ (排泥) (沼气利用) (混合液回流) (污泥回流与排放)
1. 预处理工艺的抉择:铁碳微电解-芬顿的优势
相较于传统的水解酸化,铁碳微电解-芬顿组合工艺在处理难降解化工废水上更具针对性优势:
机理明确:通过电化学氧化还原、混凝、吸附等多重作用,直接破坏苯环、杂环等稳定结构。
效果显著:能大幅提高废水的B/C比(预计可从0.3提升至0.45以上),并有效破除生物抑制性。
承上启下:为后续高效的生物处理扫清障碍,是保证整个系统稳定运行的关键前提。
2.主体工艺的确定:IC与A/O的强强联合
IC厌氧反应器:以其高负荷【15kgCOD/(m?·d)】、高抗冲击性、占地面积小和沼气回收的优势,成为高浓度有机废水厌氧处理的不二之选。
A/O工艺:通过缺氧-好氧环境的交替,完美实现了反硝化-硝化过程,是去除总氮最经典、最可靠的生化脱氮技术。
三、 核心单元设计与关键技术参数
1.强化预处理系统:破链与转化
(1) 调节池
功能:不仅是水量调节,更是水质均化的“缓冲器”,为后续对pH要求苛刻的微电解提供稳定进料。
设计:有效容积600m?,HRT=24h。设穿孔管曝气系统防止沉淀。
(2) 铁碳微电解系统(核心破链单元)
反应机理:在酸性条件下,铁与碳形成电位差,产生无数微原电池,持续释放具有高反应活性的新生态【H】和Fe??。新生态【H】能与废水中的显色基团、难降解有机物发生氧化还原反应,使其断链、开环。
设计关键:
反应器形式:采用固定床式反应塔2座,并联运行,便于交替检修与填料更换。
关键参数:HRT=1.5-2.0h,进水pH严格控制在2.5-3.5。
填料选择:采用特种铸铁屑与导电性材料(如焦炭、活性炭)的混合填料,确保形成高效的微电池体系,并防止板结。
(3)芬顿氧化池(深度氧化单元)
反应机理:利用前序微电解产生的Fe??作为催化剂,与投加的H?O?构成芬顿试剂,产生氧化能力极强的羟基自由基(·OH),将微电解产物及残余难降解有机物无选择性地彻底氧化为CO?和H?O或小分子有机酸。
设计关键:
HRT=1.5-2.0h,pH控制范围3-4。
药剂投加:H?O?投加量需通过试验确定,初步设计按与COD质量比1:1~1:1.5。精确的pH与ORP在线监测是控制关键。
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(4)中和沉淀池(物化分离单元)
功能:将系统pH回调至7-8,使芬顿反应产生的大量Fe??形成氢氧化铁絮体,该絮体具有强大的网捕、吸附、混凝作用,能有效去除废水中的SS、胶体、部分COD及色度。
设计关键:采用机械搅拌反应+斜板沉淀池,表面负荷取1.0 m?/(m?·h)。需投加碱(NaOH/Ca(OH)?)和絮凝剂(PAM)。
2.生化处理系统:降解与脱氮
(1) 水解酸化池(生化性提升单元)
功能:在厌氧条件下,利用悬挂的弹性立体填料上附着的水解酸化菌群,将前序工段处理后废水中剩余的大分子、难降解有机物进一步转化为小分子有机酸,为后续IC厌氧反应器提供更优质的“食粮”。
设计:有效容积600m?,HRT=24h,填料填充率70%。
(2) IC厌氧反应器(能源回收核心)
技术优势:其双层三相分离器和高效内循环系统是其高负荷、抗冲击、不跑泥的核心。
设计计算:
数量:2座,单座Φ10.0×18.0m,总有效容积~3600m?。
容积负荷:15 kgCOD/(m?·d)。
COD去除率:≥85%,日去除COD量达16,110 kg。
沼气收益:按0.35 m?/kgCOD计,日沼气产量约5,000 m?,相当于3.5吨标准煤,可用于锅炉或发电,产生显著经济效益。
(3) A/O生化池(深度脱氮核心)
A池(缺氧池):
功能:反硝化。利用好氧池回流的混合液(提供NO??-N)和进水中的有机物作为碳源,在缺氧条件下将硝态氮还原为氮气排出。
设计:有效容积600m?,HRT=24h。混合液回流比200%-300%,配备潜水搅拌器。
(3)O池(好氧池):
功能:有机物降解与硝化。好氧异养菌降解剩余有机物;硝化细菌将氨氮(NH?-N)氧化为硝态氮(NO??-N)。
设计:有效容积1800m?,HRT=72h。采用微孔曝气,气水比8~10:1。污泥浓度(MLSS)维持在4000 mg/L左右。
(4) 二沉池
功能:泥水分离,保证出水SS达标,并将浓缩污泥回流至好氧池,维持系统生物量。
设计:辐流式沉淀池,直径16m,表面负荷0.7 m?/(m?·h)。
3. 污泥处理系统
·
来源:化学污泥(中和沉淀池)与生化污泥(IC反应器、二沉池)。
工艺:污泥浓缩池(直径12m) + 板框压滤机(过滤面积200m?)。
出泥:含水率≤60%,外运合规处置。
4.1 工程投资概算(总投资:2000万元)
投资项目 |
金额(万元) |
占比 |
土建工程 |
660 |
33.3% |
设备购置 |
880 |
44.4% |
安装工程 |
200 |
10.0% |
电气与自控 |
180 |
8.4% |
其他费用 |
80 |
3.9% |
4.2 运行成本分析(年运行330天,吨水成本:20.6元/吨)
费用项目 |
年费用(万元) |
占比 |
备注 |
电费 |
180 |
44.1% |
|
药剂费 |
150 |
36.8% |
芬顿试剂(H?O?、酸、碱)是主要消耗 |
人工费 |
48 |
11.8% |
按12人配置 |
维护费 |
25 |
6.1% |
|
其他 |
5 |
1.2% |
|
合计 |
408 |
100% |
3. 综合效益评估
环境效益:年减排COD约5000吨,总氮约30吨,对保护当地水环境贡献巨大。
·
能源效益:沼气回收利用,年节约标准煤约1960吨,实现了“以废治废”。
社会效益:为化工行业绿色转型提供了可靠的技术路径,符合国家可持续发展战略。
1.技术方案总结
本方案所构建的 “铁碳微电解-芬顿 + 水解酸化 + IC厌氧 + A/O” 技术体系,是一条针对高浓度难降解化工废水的高效、完整且成熟的工艺路线。它成功地将高级氧化的彻底性、厌氧处理的经济性(能源回收)与好氧脱氮的可靠性融为一体,确保了最终出水的稳定达标。
2.关键实施建议
先试验,后设计:强烈建议在工程实施前,进行详细的废水小试与中试,以精确优化铁碳微电解-芬顿单元的工艺参数(如最佳pH、反应时间、药剂投加比),这是控制后期运行成本的关键。
2. 严选材料,重防腐:微电解与芬顿系统在强酸性条件下运行,所有相关设备、管道、阀门必须采用高等级耐腐蚀材料(如FRP、CPVC、不锈钢316L等),避免设备腐蚀带来的运行中断与安全隐患。
3. 智能化控制:
在微电解进pH、芬顿氧化ORP、好氧池DO等关键节点设置在线仪表,并与加药系统、曝气系统联动,实现精准控制,在保证处理效果的同时,最大限度地降低物耗与能耗。
4.污泥分类处置:产生的含铁化学污泥与生化污泥性质不同,建议分开处理,并探索化学污泥在建材等领域资源化利用的可能性,实现真正的“变废为宝”。
结语
面对高浓度化工废水这一行业顽疾,通过科学合理的工艺组合与精细化的工程设计,完全能够实现环境效益与经济效益的双赢。本方案提供了一套经过实践验证的技术蓝图,旨在为同行及相关企业提供有价值的参考,共同推动化工行业的绿色、可持续发展。
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水处理
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只看楼主 我来说两句 抢板凳高浓度化工废水的处理工艺技术,供大家学习和参考
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